DJI Mini 2 range test NEVER return Home ?
Eu definitivamente digo que o DJI Mini iniciou o RTH devido a uma falha de sinal com um certo atraso. É importante ressaltar que na saída para o mar, o drone tinha ventos fortes vindos de trás, e quando foi acionado automaticamente o RTH, o drone estava contra o vento. Em outras palavras: é necessário planejar e verificar todos os possíveis fatores envolvidos no voo.
Mas esse não foi o fator principal.
Há um fator muito importante a considerar:
Às 8:52 do vídeo, a indicação de que resta 67% da vida útil da bateria em 19:49 minutos de vôo.
Às 9:53 do vídeo, com RTH já em andamento, a indicação de que 66% da bateria permanece às 6:11 minutos de vôo.
Por que essa queda no nível da bateria é tão grande?
O problema :
Às 5h38, houve perda de sinal, sendo posteriormente retomado a 2.650 metros do local de decolagem.
Às 6:37, houve perdas de sinal e o drone deveria ter executado RTH naquele ponto, mas o drone seguiu e o sinal permaneceu fraco.
Às 8h47 da última perda definitiva de sinal, o drone executou o RTH a 4.182 metros do local da decolagem.
Ocorreram falhas de gerenciamento ou processamento incorreto de informações que podem ter sido causadas por falhas de sinal até o início do RTH.
As informações da bateria não foram atualizadas, pois esses dados não chegaram ao rádio controle e não foram transferidos para a gerência a ser realizada no Smaphone ....
Não foi culpa do piloto ... creio que a DJI deixou de considerar este fator no seu processamento ...
Não sou especialista, mas essa é minha opinião honesta.
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